2024
06/21
19:31
来源:
今日圣雄
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近日,圣雄能源水泥厂检修车间以年度装置大检修为契机,立足岗位,以降成本、增效益为核心,不断提升创新意识和能力,为降本增效工作走深走实提供有力支撑。
目前,水泥厂窑尾变压器为1000kvA油浸式变压器,因窑尾变压器室区域特殊,空间狭小,发热量大不能有效散热,需要两台3kw风机常开散热,并且容易积灰,清扫困难,成了一块“心病”。
检修车间对窑尾干式变压器改造后(查敬德摄)
问题很棘手,但必须解决。针对这一情况,检修车间电仪班组“对症下药”,通过现场调查和因素对比分析,班组成员开展头脑风暴,不断向技术“瓶颈”发起冲锋,为尽可能降低改造成本,他们一次次试验、一次次改进,每一次的尝试都离理想的设备状态更进一步。终于,一份完整且有效的变更计划及改造施工方案“出炉”了。
检修车间对窑尾干式变压器改造后(查敬德摄)
在装置停机大修期间,班组利用焦化闲置干式变压器进行改造,将原来1000kvA油浸式变压器更换为1600kvA干式变压器,并将变压器室墙体完全密封与电力室进行连通,增加空间,隔绝灰尘。干式变压器采用空气自然冷却,移除3kw风机两台,降低散热成本,提高设备使用效率,现已投入使用,干式变压器每台采购费用11.5万元,共计节约材料成本费9.5万元。
从“细处”控成本,向“实处”要效益。下一步,检修车间将持续坚守检修一线,打牢精细管理实践基础,在“降本”上施良策,在“增效”上出实招,坚持“一切成本皆可控,一切成本皆可降”的理念,以实际行动推动降本增效工作取得实效。
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