当前位置: 首页 > 走进托克逊 > 投资托克逊 > 企业动态

2024

09/02

19:14

来源:

今日圣雄

【字体:

访问量:

科技创新|圣雄能源氯碱分公司聚合车间鼓风机轴承降温改造项目成效显著

  • 发布时间:2024年09月02日
  • 来源:今日圣雄

近期圣雄能源氯碱分公司聚合车间一、二号装置干燥工序鼓风机轴承降温项目投入使用后,经过两个月高温天气运行烤验,鼓风机轴承降温效果显著。

据了解,聚合车间干燥厂房夏季环境温度高达45℃以上,因长期在高温环境中运行,造成鼓风机轴承运行温度常常高达90℃,不利于设备长周期稳定运行,存在设备安全隐患。为保障设备安全稳定运行,前期车间采取临时措施架设水冷风机对鼓风机轴承降温,但此措施不仅增加工业水及用电成本,而且需要岗位员工定时巡检查看,增加了员工工作负担。

鼓风机轴承箱内加装冷却盘管后(王天琪摄)

为进一步改善工作环境,优化工作方式,提升管理工作效率。车间经过现场调研分析,结合实际讨论研究、制定改善提升方案并迅速实施。通过在鼓风机轴承箱内加装冷却盘管,给轴承箱润滑油降温,实现鼓风机本身轴承降温的目的。同时干燥厂房楼板开通风孔,通过增加通风口实现了环境温度的降低。改造后,经过两个月高温天气运行效果反馈,鼓风机轴承运行温度由原90℃降至73℃,既提高了设备运行稳定性,又提升了设备本质安全,改造效果显著。

聚合车间设备副主任马振说:干燥工序鼓风机轴承降温项目改造完成投入使用后,鼓风机轴承彻底摆脱了架设水冷风机降温的方式,而且每年可节约工业水及用电成本约7.4万元。消除设备安全隐患的同时,降低员工工作负担,可谓一举多得。

下一步,聚合车间将继续立足装置生产面临的阻碍和瓶颈,通过技改技措、QC攻关等措施,积极解决生产隐患、突破生产瓶颈、降低生产成本,为企业高质量发展清除阻碍。

【打印本文】 【关闭】

点赞