2025
02/17
17:53
来源:
今日圣雄
【字体:大中小】
访问量:次
近日,圣雄能源水泥分公司检修车间以污水站检修为契机,聚焦“降本增效”目标,通过创新修复机械格栅设备,成功实现节约维修成本2万元,为绿色生产与精细化管理再添亮眼一笔。
迎难而上:老旧设备焕发新生
作为污水预处理的关键设备,机械格栅长期面临老化、腐蚀等问题,不仅影响过滤效率,还可能增加后续设备维护成本。面对挑战,检修车间主动出击,成立专项小组,对机械格栅进行全方位“诊断”,并制定“修旧利废”方案:利用废旧不锈钢材料加工制作刮片,替换原有损坏部件,既盘活闲置资源,又避免新购成本。
精益求精:创新工艺严控质量
检修车间机修班组深入现场,精准评估设备损坏情况,从废旧物资中精心筛选可用材料,通过切割、焊接、打磨等工艺,自制符合标准的刮片。每一道工序均严格把控质量,确保修复后的机械格栅运行平稳、性能达标。经测试,修复设备完全满足生产需求,有效延长了设备使用寿命。
成效显著:降本增效双丰收
此次修复工作累计投入维修成本仅1万元,较外购配件方案节约2万元。值得一提的是,废旧材料的循环利用减少了资源浪费,践行了绿色低碳理念。目前,焕然一新的机械格栅已稳定投入运行,为污水处理系统高效运转提供了坚实保障。
以点带面:精细管理再升级
机械格栅的成功修复,是检修车间深化精细化管理、推动降本增效的缩影。检修车间负责人曾靖表示,未来将持续挖掘废旧物资潜力,推广“修旧利废”经验至其他设备维护领域。同时探索智能化改造路径,推动成本管控与技术创新深度融合,为公司高质量发展注入新动能。
从“废料堆”到“资源库”,从“高成本”到“高效率”,圣雄能源水泥分公司检修车间用实际行动诠释了责任与担当。未来,车间将继续以实干为笔,以创新为墨,书写节能降耗、提质增效的新篇章。
【打印本文】 【关闭】
点赞